主营产品:里氏硬度计涂层测厚仪超声波测厚仪粗糙度仪超声波探伤仪便携式测振仪电火花检漏仪气体检测仪便携式内窥镜激光测径仪

完善检测手段 提高经济效益

我厂生产的铝制系列汽车零配件,对其硬度值要求很高,必须在HB70 以上,如过低则严重影响钻孔、攻丝等机械加工工序,造成废品。1978 年初生产时,采用莱州生产的HB-3000 型硬度计进行批量抽样检测,合格后进行机械加工。由于该机压痕大而深,超过产品的加工余量(注;毛坯彻3mm,半成品1.5mm)用来做试验的产品只能是毛坯,造成读数误差增大,同时,只要产品的硬度低于HB70,做过硬度试验后,就会留下**,因加工不掉,造成废品;加之热处理炉不稳定,产品硬度不均匀,经常出现误断错判,严重制约正常生产。因硬度引起的废品率达1.52%,每年按 1 万只每只200 元,年损失近3 万余元。

随着工厂的发展,产品产量逐年增加,硬度试验就更加突出,特别是用户反映因硬度不

够造成缸盖螺栓台下陷,缸体拔牙,密封不严漏油等问题要求赔偿的越来越多。为此,厂里召集了有关科技人员,进行专题分析,找出原因,并分别派三人外出到生产厂家进行培训、调研,购进一台HR150型洛氏硬度计,与布氏硬度计对比使用,对产品****的进行检查。这样大大地提高了生产率和产品质量。经使用一段时间后,新的问题又出现了:一是压头小(HRBΦl.588mm),对硬度过低的缸盖易下陷,搁浅而起不到作用。二是换算麻烦,容易出错。三是硬度计不能放在工序线上(震动大),产品搬进搬出无形之中增加了劳动强度。这样,我厂希望能买到一种范围广,精度高,压痕小,能自动进行转换,携带方便,适用于各种加工面的硬度计,以满足生产的需要。一个偶然的机会,我出差去武汉到同学的办公室发现了时代公司的广告,特别对时代里氏硬度计感兴趣,经过近两年的使用,我们发现里氏硬度计除了能解决我厂的硬度测试的难题外,更主要的是提高了劳动效率,每小时可鉴定产品200300 只,同时适用于曲面,球面的凸凹部分的测量,解决了以前通过解剖才能测试的难点、死角。有效的控制了产品质量,从而为提高经济效益做出了贡献。

一、解决产品内腔硬度测试,拓高了劳动效率和经济效益。

BJ 212 汽缸体是我厂的拳头产品,其曲轴、内腔的接合面及运动部位的硬度要求在HB90 以上。以前,只进行目测,便进行加工,如发现铣不平,孔钻偏,攻丝乱牙等现象,就怀疑是硬度不够,便利用废品解剖进行硬度测试,然后找生产厂家索赔(注:毛坯系外购件),这样,既影响了加工进度,又易造成批量性事故。有了里氏硬度计,我们可以随时随地抽查,发现不合格时立即与厂家联系,避免更大的损失,索赔起来有凭有据,双方心服口服。一年时间,就为我厂收回资金2 万余元。

二、保证产品质量,维护产品信誉。

有一次,我厂发给湖南邵阳发动机厂EQI40 缸盖200 只,经部分安装后用户反映,该批缸盖螺栓台下陷、开裂,硬度不够,要求退货,请从速来人处理。当时我们派三名同志,带上时代公司的里氏硬度计,前往邵发厂,200 只缸盖进行全检,结果都合乎硬度要求。后经了解才知道:该厂在安装时扭力过大,造成螺栓台下陷、开裂,同时该厂采用莱州的HB3000 型老式硬度计进行测试,该机未经检验合格,测试数据不准,测试方法、测试部位不对,造成示值偏低。因此我们拒绝退货。在邵发厂检查了里氏硬度计的随机资料后,该厂承认我们的产品是合格的,并表示一定要改进测验手段,加强产品质量的监测。我们用里氏硬度计对外进行22 2 万多次检验,检查出不合格品5 千余只,折款1.8 万余元。有了里氏硬度计方便的测试手段和换算方法,我厂通过试验,还找出了非标车间热处理。设备的问题,改进了生产工艺。提高了辅助设备零件的加工能力。

总之,里氏硬度计为产品监测提供了很大的方便,为我厂取得了巨大的经济效益。但在使用中发现探头与主机的连接线易损坏,插头接触不好,维修送检不太方便。望贵公司在今后的岁月中不断开拓进取,研制出更新、更美、更好的产品,以满足用户的生产需要,为社会主义的经济建设服务。祝贵公司兴旺发达。

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